1.措施井基本情况
AD2H井是一口稠油常采水平井,井段长564m,地下含气原油粘度800~1000mPa.s,油水流度差异大,层内非均质性强,导致油井局部点状水窜,油井含水快速升高。
2.治理对策
(1)水平井出水模式判断
通过对该井生产动态进行分析,结合PNN找水成果,确定了出水段位置为趾部点状边水窜,为堵剂选择及用量设计提供依据。
(2)堵剂优选
针对长井段水平井特点,优选冻胶类堵剂封堵高渗水窜通道,该类堵剂为水溶性聚合物交联形成,优先进入高含水、物性好的水侵通道。而且由于冻胶具有“遇水膨胀,遇油收缩”的强油水选择性,即使进入油水同出通道,也能通过“智能”开关作用,实现“堵水少堵油”的技术目标。
冻胶性能:
A、适应温度:50~55℃;
B、初始粘度:70~120mPa.s;
C、初凝时间:2~3d;
D、成胶时间:7~8d;
E、成胶后强度:>20000mPa.s;
F、封堵率:95~98%。
(3)方案优化设计
针对长井段水平井点状出水特点,实现选择性堵水目的,将施工管柱下至出水段附近,前置油层保护段塞30 m3,减少油层污染,主体段塞设计冻胶1100m3。
(4)施工质量把控
为确保实现水平井选择性堵水,达到堵水不堵油和深部堵水的目的,在堵剂性能方面,要求堵剂初始粘度低,成胶时间长。注入过程采取低速注入,防止高压下无差别封堵。该井施工周期11天,注入液体1200 m3,平均注入速度75L/min。
3.效果评价
该井施工过程中压力逐渐升高,施工初期不起压,施工结束时注入压力上升至8MPa。堵水过程中压力爬坡平缓,堵剂能够在深部成胶。开井后,日产液27t以上,日产油从4t升至20t,日增油16t,含水由75%降至20%左右,有效期344d,累增油4025t。